" ຮູບແຕ້ມຜົນທັກ

ຫົວຈັດວາງຄວາມໄວສູງສຸດຂອງ ASM CP20 P2 (03126608) ຄວາມໄວສູງ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນ.

ກະດານອະແດບເຕີ CP20 P2 ການວິເຄາະຄວາມຜິດແລະວິທີການບໍາລຸງຮັກສາ

ເບີ່ງເເຍງລະບົບ 2024-10-21 2409

ASM ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຂອງຫົວການຈັດວາງທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ CP20 P2 (03126608), ການປະຕິບັດການຈັດວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າ, CP20 P2 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນເຄື່ອງ TX / SX / XS, ຫົວການຈັດວາງ P2 (03126608) ເປັນການຍົກລະດັບ ຂອງ CP20P ຮຸ່ນຫົວການຈັດວາງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ 20P2 (03136795)-20P (03106620)

ດາວມໍເຕີ້ 20P2 (03131704)-20P (03106227)

ແກນ Z 20P2(03122923)-20P(03091161)

ກະດານໂຕ້ຕອບຫົວຫນ້າ (03134908)-20P (03110751)

ກະດານອະແດບເຕີ CP20 P2 (03134908) ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບການຄວບຄຸມຂອງກະດານໄສ້ທີ່ຜ່ານມາ. ເວົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, 20A / 20P ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນກະດານອະແດບເຕີຫົວຫນ້າທັງຫມົດ, ໃນຂະນະທີ່ກະດານ Adapter ຂອງ CP20P2 patch head ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກປົກກະຕິ. , ເປັນກະດານຄວບຄຸມຫຼາຍຫນ້າທີ່ປະສົມປະສານການໂອນ, ການຄວບຄຸມ, ແລະການປ່ຽນພະລັງງານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປັນກັບທ່ານກໍລະນີການບໍາລຸງຮັກສາຕົວຈິງຂອງ CP20P2 Adapter board.

23

ASM patch board CP20P2 Adapter board 03134908


ປະກົດການຜິດປົກກະຕິ: ເມື່ອມໍເຕີແກນ z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ, ຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອມໍເຕີແກນ z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ.

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​: ການ​ສະ​ຫນອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄສ້​ແລະ​ການ​ສື່​ສານ​ແມ່ນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​.


ການວິເຄາະຄວາມຜິດ: ອີງຕາມລໍາດັບເຫດຜົນຂອງການກັບຄືນປົກກະຕິກັບຈຸດອ້າງອິງຂອງຫົວການຈັດວາງ: ແກນ Z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ແກນດາວກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ - ແກນ Z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ກະບອກສູບປ້ອງກັນວາງລົງ - DP ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ. ປະກົດການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາທົດສອບເຄື່ອງຈັກແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກແກນ Star ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ແກນ Z ຍ້າຍຂຶ້ນແລະລົງເລັກນ້ອຍ - ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ປາກົດວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມໍເຕີບໍ່ພຽງພໍເມື່ອກັບຄືນໄປຫາເອກະສານອ້າງອີງ. ຈຸດ​, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ກະ​ບອກ​ສູບ​ທີ່​ມີ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ 24V ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​.

24.jpg

ພອດການເຂົ້າເຖິງໄສ້ແມ່ນຖືກກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

25.jpg


ທໍາອິດ, ໃຫ້ອະທິບາຍຄໍານິຍາມ port ຂອງກະດານໄສ້:

ມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນຜ່ານພອດຂ້າງເທິງນີ້ວ່າການຕິດສະຫຼາກ pin42-47 ຂອງ X2 ແມ່ນຜິດພາດ, ແລະອັນທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຈະເປັນ S_U / V / W.

ຈາກຮູບຂ້າງເທິງ, ມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນວ່າການສະຫນອງພະລັງງານຂອງມໍເຕີຂອງແກນ Star / Z ແລະສ່ວນທ້າຍຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດແມ່ນມາຈາກ X1 / X2.

X1pin2-7 ແມ່ນສາຍໄຟມໍເຕີ Z, X1pin32/35/38 ແມ່ນສາມຜົນຂອງຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດແກນດາວ

X2pin42-47 ແມ່ນສາຍໄຟຂອງມໍເຕີດາວ, ແລະ X2pin72/75/78 ແມ່ນສາມຜົນຂອງຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດດາວເສົາ.

ສັນຍານກະຕຸ້ນຂອງ pin11-Z-rueck ຂອງ X1 ເພື່ອປົກປ້ອງກະບອກສູບແມ່ນສົ່ງໂດຍ MHCU. ເຫດຜົນແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກມໍເຕີ Z ກັບຄືນສູ່ຈຸດອ້າງອິງຕາມປົກກະຕິ, CPU ຂອງໄສ້ຈະສົ່ງສັນຍານ Z-axis OK ໄປຫາ MHCU.

ແນວຄວາມຄິດການບໍາລຸງຮັກສາ: ທໍາອິດ, ເມື່ອການສະຫນອງພະລັງງານແລະການສື່ສານເປັນປົກກະຕິ, ມັນເປັນການຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະວັດແທກໂດຍກົງວ່າແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານຂອງ IC ແຕ່ລະແມ່ນປົກກະຕິໂດຍການເປີດ, ເພາະວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວັດແທກແມ່ນປົກກະຕິ. ໃນເວລານີ້, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປຽບທຽບຄ່າ impedance static ຂອງ pins ຂອງແຕ່ລະ IC ຜ່ານວິທີການປຽບທຽບການວັດແທກ static ເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດ. ຜ່ານການວັດແທກ, ພວກເຮົາພົບວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຫຼາຍ pins ຂອງ LCX138 IC ແມ່ນເລັກນ້ອຍຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງກະດານປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຖອດ IC ແລະວັດແທກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແລະມັນຍັງຕໍ່າ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຫາທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດຄວາມຜິດຂອງ CPU ຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ, ແລະຈຸດຜິດນີ້ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.


ທ່ານຕ້ອງສູນສຸມລະດູບທ່ານຢ່າງກັບGee?

ປ້ອງກັບຄຸມຄວາມສະດວກຜູ້ພິດທະນາ Gee ແລະພິດທະນາ

ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຄ້າອັກທາງການຄ້າ

ປ້ອນກຸ່ມຜູ້ສໍາຫ້າທີ່ທ່ານສຸຄ້າລາຍຊື່ສຳລັບຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຢ່າງຕ້ອງການທ່ານຢ່າງເປັນທະນາ ແລະ ສຶກສາທີ່

ການຄ້າ ໂປຣເເກຣມ

ລຶບຄຳສັ່ງ

ຢືນເຕື່ອຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຫາຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ປະຈຸບັນ, ອົງກອນດ້ານສຸຂະຫນາດຢ່າງປະຈຸບັນ ແລະ ອົງຄວາມວິທີຕ່າງໆທີ່ເປັນຜ່ອນຄວາມສໍາລັ

kfweixin

ສະແກນເພື່ອເພີ່ມ WeChat

requested", "minimummaximum