ASM ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຂອງຫົວການຈັດວາງທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ CP20 P2 (03126608), ການປະຕິບັດການຈັດວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າ, CP20 P2 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນເຄື່ອງ TX / SX / XS, ຫົວການຈັດວາງ P2 (03126608) ເປັນການຍົກລະດັບ ຂອງ CP20P ຮຸ່ນຫົວການຈັດວາງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ 20P2 (03136795)-20P (03106620)
ດາວມໍເຕີ້ 20P2 (03131704)-20P (03106227)
ແກນ Z 20P2(03122923)-20P(03091161)
ກະດານໂຕ້ຕອບຫົວຫນ້າ (03134908)-20P (03110751)
ກະດານອະແດບເຕີ CP20 P2 (03134908) ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບການຄວບຄຸມຂອງກະດານໄສ້ທີ່ຜ່ານມາ. ເວົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, 20A / 20P ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນກະດານອະແດບເຕີຫົວຫນ້າທັງຫມົດ, ໃນຂະນະທີ່ກະດານ Adapter ຂອງ CP20P2 patch head ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກປົກກະຕິ. , ເປັນກະດານຄວບຄຸມຫຼາຍຫນ້າທີ່ປະສົມປະສານການໂອນ, ການຄວບຄຸມ, ແລະການປ່ຽນພະລັງງານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປັນກັບທ່ານກໍລະນີການບໍາລຸງຮັກສາຕົວຈິງຂອງ CP20P2 Adapter board.
ASM patch board CP20P2 Adapter board 03134908
ປະກົດການຜິດປົກກະຕິ: ເມື່ອມໍເຕີແກນ z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ, ຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອມໍເຕີແກນ z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ.
ລາຍລະອຽດຄວາມຜິດພາດ: ການສະຫນອງພະລັງງານໄສ້ແລະການສື່ສານແມ່ນປົກກະຕິ.
ການວິເຄາະຄວາມຜິດ: ອີງຕາມລໍາດັບເຫດຜົນຂອງການກັບຄືນປົກກະຕິກັບຈຸດອ້າງອິງຂອງຫົວການຈັດວາງ: ແກນ Z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ແກນດາວກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ - ແກນ Z ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ກະບອກສູບປ້ອງກັນວາງລົງ - DP ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອີງ. ປະກົດການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາທົດສອບເຄື່ອງຈັກແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກແກນ Star ກັບຄືນໄປຫາຈຸດອ້າງອິງ - ແກນ Z ຍ້າຍຂຶ້ນແລະລົງເລັກນ້ອຍ - ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ປາກົດວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມໍເຕີບໍ່ພຽງພໍເມື່ອກັບຄືນໄປຫາເອກະສານອ້າງອີງ. ຈຸດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນວ່ານີ້ແມ່ນການສະຫນອງພະລັງງານກະບອກສູບທີ່ມີບໍ່ມີຜົນຜະລິດ 24V ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ.
ພອດການເຂົ້າເຖິງໄສ້ແມ່ນຖືກກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ທໍາອິດ, ໃຫ້ອະທິບາຍຄໍານິຍາມ port ຂອງກະດານໄສ້:
ມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນຜ່ານພອດຂ້າງເທິງນີ້ວ່າການຕິດສະຫຼາກ pin42-47 ຂອງ X2 ແມ່ນຜິດພາດ, ແລະອັນທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຈະເປັນ S_U / V / W.
ຈາກຮູບຂ້າງເທິງ, ມັນບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນວ່າການສະຫນອງພະລັງງານຂອງມໍເຕີຂອງແກນ Star / Z ແລະສ່ວນທ້າຍຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດແມ່ນມາຈາກ X1 / X2.
X1pin2-7 ແມ່ນສາຍໄຟມໍເຕີ Z, X1pin32/35/38 ແມ່ນສາມຜົນຂອງຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດແກນດາວ
X2pin42-47 ແມ່ນສາຍໄຟຂອງມໍເຕີດາວ, ແລະ X2pin72/75/78 ແມ່ນສາມຜົນຂອງຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດດາວເສົາ.
ສັນຍານກະຕຸ້ນຂອງ pin11-Z-rueck ຂອງ X1 ເພື່ອປົກປ້ອງກະບອກສູບແມ່ນສົ່ງໂດຍ MHCU. ເຫດຜົນແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກມໍເຕີ Z ກັບຄືນສູ່ຈຸດອ້າງອິງຕາມປົກກະຕິ, CPU ຂອງໄສ້ຈະສົ່ງສັນຍານ Z-axis OK ໄປຫາ MHCU.
ແນວຄວາມຄິດການບໍາລຸງຮັກສາ: ທໍາອິດ, ເມື່ອການສະຫນອງພະລັງງານແລະການສື່ສານເປັນປົກກະຕິ, ມັນເປັນການຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະວັດແທກໂດຍກົງວ່າແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານຂອງ IC ແຕ່ລະແມ່ນປົກກະຕິໂດຍການເປີດ, ເພາະວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວັດແທກແມ່ນປົກກະຕິ. ໃນເວລານີ້, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປຽບທຽບຄ່າ impedance static ຂອງ pins ຂອງແຕ່ລະ IC ຜ່ານວິທີການປຽບທຽບການວັດແທກ static ເພື່ອກໍານົດວ່າມີຄວາມຜິດ. ຜ່ານການວັດແທກ, ພວກເຮົາພົບວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຫຼາຍ pins ຂອງ LCX138 IC ແມ່ນເລັກນ້ອຍຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງກະດານປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຖອດ IC ແລະວັດແທກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແລະມັນຍັງຕໍ່າ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຫາທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດຄວາມຜິດຂອງ CPU ຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ, ແລະຈຸດຜິດນີ້ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.