ASM & 039; S la dernière génération de haute vitesse, haute précision tête de collage cp20 P2 (03126608), sa performance de patch efficace est favorisée par les clients, cp20 P2 est principalement utilisé dans les machines TX / SX / XS, tête de collage P2 (03126606) comme une mise à niveau de la version de la tête de collage cp20p, les principaux changements comprennent les composants suivants:
Générateur de vide 20p2 (03136795) - 20P (03106620)
Moteur étoile 20p2 (03131704) - 20P (03106227)
Axe Z 20p2 (03122923) - 20P (03091161)
Carte d'interface de tête (03134908) - 20P (03110751)
La carte adaptatrice cp20 P2 (03134908) modifie le mode de commande de la carte de blindage précédente. Strictement parlant, les 20A / 20P précédents étaient tous des plaques d'adaptation de la plaque de tête, tandis que la plaque d'adaptation de la tête d'adaptation cp20p2 a changé de la situation normale, Est une carte de contrôle multifonction intégrant la transmission, le contrôle et la conversion de puissance. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous un cas de maintenance réelle de la carte adaptateur cp20p2.
Panneau de jonction ASM cp20p2 adaptateur plaque 03134908
Phénomène de panne: une erreur se produit lorsque le moteur de l'axe Z retourne au point de référence lorsque le moteur de l'axe Z retourne au point de référence.
Description de la panne: l'alimentation blindée et la communication sont normales.
Analyse des défauts: ordre logique de retour normal au point de référence selon la tête de placement: Axe Z retour au point de référence - Axe étoile retour au point de référence - Axe Z retour au point de référence via le cylindre de protection placement - DP retour au point de référence. Ce que nous avons vu lors du test de la machine, c’est qu’après que l’axe en étoile soit revenu au point de référence – l’axe Z se déplaçant légèrement vers le haut et vers le bas – un message d’erreur s’est produit indiquant que le moteur n’était pas assez précis pour revenir au point de référence, de sorte que nous pouvons dire que c’était une erreur causée par l’absence de sortie 24V du port d’alimentation du cylindre.
Les ports d'accès masqués sont définis comme suit:
Tout d'abord, laissez & 039; Veuillez expliquer la définition de port de la plaque de blindage:
Il n'est pas difficile de voir l'erreur d'étiquette pin42 - 47 de x2 via le port ci - dessus, la bonne chose devrait être S / U / V / W.
Il n'est pas difficile de voir sur la figure ci - dessus que l'alimentation du moteur de l'axe étoile / axe Z et l'extrémité d'interface du codeur sont prises directement de X1 / x2.
X1pin2 - 7 est le câblage du moteur de l'axe Z, x1pin32 / 35 / 38 sont les trois sorties d'onde carrée du codeur d'axe étoilé
X2pin42 - 47 est le câblage du moteur étoile et x2pin72 / 75 / 78 sont les trois sorties à ondes carrées du codeur à axe étoile.
Le signal de déclenchement du cylindre de protection X1 pin 11 - Z - rueck est envoyé par le mhcu. À condition que le moteur Z retourne normalement au point de référence, le CPU blindé émettra un signal d'axe Z ok au mhcu.
Idées de maintenance: Tout d'abord, lorsque l'alimentation et la communication sont normales, il est difficile pour nous de mesurer directement si la tension d'alimentation de chaque IC est normale en la mettant sous tension, car les résultats de la mesure sont également normaux. A ce stade, il est préférable de comparer les valeurs d'impédance statique de chaque broche IC par une méthode de comparaison de mesure statique pour déterminer s'il y a un défaut. En mesurant, nous avons constaté que la résistance de plusieurs broches du lcx138 IC était un peu faible par rapport à celle d'une carte normale. Par conséquent, nous retirons le ci et mesurons à nouveau et les résultats restent faibles. Après des recherches incessantes, nous avons finalement identifié la défaillance du CPU maître et résolu ce point de défaillance.